近期,李金德工作室总装工艺创新小组成员在调查以往400千伏出口变压器大容量产品焊线过程时发现:在器身引线安装过程中,每相分阶需要员工3人,员工需进行T型焊接30次,每次焊接及整理时间50分钟。不但工期长、劳动强度大,占用安装人员多,还存在一定质量隐患,影响产品装配效率。
为了保证产品工期,减轻劳动强度,保证产品质量,提高生产效率,总装工艺创新小组成员探讨交流,进行原因分析和措施改进,经过仔细研究,制定了三种改善方案:第一是在器身外提前进行分阶布线,减少误差,保证产品质量。第二是开展引线预排,打破传统操作,减少劳动强度。第三是开展导电夹模块化组装,打破传统工序,减少产品工期。 经过几天的改善工作,员工T型焊接次数减少至10次,使单台产品焊线工期大大缩短,降低了劳动强度。此次的改善,解决了生产过程中急需的问题,提高了大容量器身引线安装效率,还消除了质量隐患。(王一然)
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