用好用活工具
被动变成主动 江滨公司镶圈厂扎实开展精益管理成效显著
连日来,江滨公司镶圈厂开展精益生产管理所取得的成效,得到了公司领导的高度赞扬。2013年该厂在人员减少15.6%,生产天数减少23%的情况下,日均产量却突飞猛进,达到了37%,与此同时,单位制造成本和能源消耗同比下降5.6%和7.3%,全年无重特大事故发生。2013年该厂被公司评为先进单位,厂长莫庆平被公司评为优秀管理者,元月份该厂精细管理综合考核排名又获公司第一名,并获得“骏马奖”,奖励单位2000元。镶圈这一连串的数字变化和现象说明了什么?这一现象充分说明在企业开展精细管理就是好!好就好在它给企业带来了效益,给员工带来了实惠,给企业增添了活力!
江滨公司镶圈厂是专为公司铸造厂提供镶圈产品的辅助单位,以前该厂每日每夜辛苦劳累,基本没有节假日,还不能保证定单的按时、按量,常常被铸造客户推着走,造成被动局面。镶圈厂为了一改以往的被动局面,决心实实在在进行精益生产,用好精益工具。抓窄口堵源头,通过近一年的艰苦努力,成效大为显著:一是思想得到了统一,士气得到了提升。单位领导以身作则,奔波于各班组长之间,奔波于现场,在车间和班组大会上,单位领导始终向员工传达着一个信息,“只要大家认真做,赚钱多少那是市场说了算。但赚休息时间,一定能够做到。”每个月初,该厂经理莫庆平都拿出日历给大家画圈,哪几天休息,他都用红笔圈出来,一个月有时竟然达到了3—4天休息时间,毫无疑问,这极大的鼓舞了镶圈公司的士气。二是充分利用精细工具,用好用活。该厂用价值流分析的方法,梳理流程。对镶圈每一道工序进行分析,了解每一台设备、每一个缺陷、每一个优点,发现窄口,逐渐梳理窄口,通过梳理认为铸造生产能力和技改设备利用率低是最大的窄口。为此镶圈厂从这两大窄口入手,克服困难,找原因、找方法、做实验,将影响质量的重要因素:模具,变成了可控因素,创造条件优化生产,一举扭转了镶圈生产能力不足,镶圈供应不足的尴尬局面。2013年日均产量提高了37.76%,人均生产效率提高了63%,在制品减少了27%,设备停机时间下降了63%。三是开展质量攻关,效益得到提升。镶圈公司从2013年2月份开始分阶段开展镶圈外观质量攻关,成品合格率逐月提高,从年初的92%提高到98.6%,提高6.4%,镶圈使用缺陷率逐月降低,从年初的15000PPM以上,降到4000PPM以下。四是生产现场大为改观,安全管理大幅提升。镶圈厂先后对热加工房地面、精车工房地面和粗加工工房地面进行了平整改造,实施了引防空洞冷气降温项目,精车工房工作环境大为改观。同时,坚持每周一次安全大检查,安全事故隐患整改率为100%。通过不断进行安全监督检查和事故隐患排查,全年没有发生重大安全事故。五是成本管理有成效,员工得到了实惠。2013年1-11月份镶圈制造成本24.06元/公斤,同比下降5.64%,比目标降低4.2%,盈利120多万元。员工休息时间比去年多了,收入比去年也有所增加。 江滨公司镶圈厂实实在在开展精益生产管理,取得了显著成效。目前,一个学镶圈的好作法正在江滨公司形成。 |
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