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河北长安实现“质量效率双提升”

2014-6-13 16:49| 发布者: 王莹| 查看: 1287| 评论: 0|原作者: 张奋勇 覃凤娟|来自: 河北长安

河北长安实现“质量效率双提升”

为倒逼生产与质量目标,河北长安公司开展了“效率与质量双提升”专项活动,共形成冲、焊、涂、总四序效率提升措施54项,已完成42项,效率提升显著。1-4月份,河北长安实现汽车生产68547辆,完成计划的103%;销售6.55万辆,同比增长12%

优化人员配置。该公司根据各工序问题现状,展开全面梳理,并对不同工序制定了针对性解决方案,各工序影响效率提升的问题得到有效解决。通过对车间实行人机重新匹配,精准人员配置、提高生产节拍,减少用工48人,生产线效率提升40%,各生产线单班实现最大产能。

突破生产瓶颈。为提高小时产量,河北长安努力攻克“秒停”瓶颈。总装二车间在将地板工艺链速逐步由94秒提升至90秒后,小时产量仍保持在原来的37.5台汽车。通过蹲点查看大链运行情况,发现大链在1小时内“秒停”达到10多次,合计停线超过10台车!此时,“秒停”犹如“秒杀”,瞬间影响全局。经过停线原因分析和改进,停线时间降低到282秒,小时产量提升到40台。“秒停”问题的解决,员工下班时间比之前提前了半小时,减少了加班时间,效率提升,士气高涨。

提升管理水平。该公司通过对标总部、召开专题会议讨论、实践论证等方式,共建立并固化了“确定统一的质量接收标准、线上线下零部件问题处理、完善模具管理及维修制度”等10项流程制度。在设备管理上,设备故障千台车停线时间和故障率同比大幅下降。一季度,该公司千台车设备停线时间同比下降44.5%

创新质量管控。该公司加强全方位、全过程、全价值链质量管控,加大过程质量管控力度,促进质量指标全面完成。调整质量部组织机构,优化质量管控方法,冲、焊、涂三序检验下放车间;技术人员下放车间;增加STA(供应商技术支持)技术能力,增加人员编制;成立质量分析室,对QCM(质量控制地图)实施专业化管理;实行ONEDRIVE30公里驾评)质量抽查体系,全面监控质量健康。多项措施的大力实施,河北长安千频、成车点补、白车身精度、一次报检合格率、整车奥迪特全面达标、单车质量损失、QCM受控率等指标全面达成。

以质量为重,以效率为先。河北长安将紧紧围绕“改革、品牌、质量、体系”关键词,深入推进长安汽车事业领先计划,加强精益工具运用,坚持质量提升不动摇,严格管理,狠抓产品质量和效率提升,全面完成双过半经营目标,为2014年全年经营目标的完成画上出彩一笔。

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