2012年11月27日,中原特钢股份有限公司首件22吨空心钢锭在炼钢厂浇注成功。这一工艺技术革新,标志着中原特钢在提高钢锭利用率方面又上新台阶。 面对市场低迷,利润空间紧缩的现状,中原特钢在外拓市场的同时,重点将工艺技术创新工作放在首位。公司生产的瓦楞辊、铸管模、高压管等重点产品均为空心锻件,传统工艺是将钢锭锻造后套料或钢锭先镦粗后冲孔,生产周期长,成本高。为充分发挥RF70型1800吨精锻机锻造空心件的生产能力,公司成立了以总经理韩光武为组长的“RF70精锻机锻造空心件研究”项目组,下设“空心钢锭设计与制造”和“空心件锻造”两个项目小组,通过前期市场调研,多方查找资料和项目论证,最后经过一个多月的资料准备和工装设计、制造,于11月27日在炼钢厂正式冶炼浇注。总经理韩光武亲临现场进行指导,技术质量部门人员现场跟踪和收集数据,整个冶炼浇注过程严格按照工艺执行,脱模后的钢锭内外质量均达到设计要求。脱模后的钢锭立刻热送至锻压厂,待缓冷后将切片检测组织和化学成份。 空心钢锭较之实心钢锭减少了钢水使用量,提高了钢锭利用率,热送时间缩短了一半,同时又减轻成份偏析,减少锻造冲孔工序,切实降低了生产成本。 |
中国兵器报微博
小黑屋|兵器之友 ( 渝ICP备05012515号 )
Powered by Discuz! X3.3 © 2001-2013 Comsenz Inc.