装备升级 效率倍增 华中医药通过优化改善生产线实现升级搬迁 “这些灯检机真好用,工作强度降低了,劳动效率大大提高!”通过一年多的生产使用,在华中医药产业园新建成的水针车间里,工人们纷纷啧啧称赞。 近年来,公司小容量针剂生产线,靠人工灯检这种原始方法来检查可见异物,在实际生产中一直存在很多不完善之处:一是对检查人员视力要求较高,二是生产效率低,每人检查约1000-2000支/小时;三是灯检工易疲劳易造成误检或漏检;四是由于灯检工作是一项重复性很强的工作,单调枯燥,工作强度大。灯检岗位近20名工人,经常加班加点,仍不能满足产量需求,成为了影响公司小容量针剂扩大产量的瓶颈。更新检查方式方法迫在眉睫。 为此,公司早在水针生产线搬迁前引进一台自动灯检机,在老生产线上进行试验,通过使用对比,打消了人们对机器灯检的疑虑。华中医药产业园新的小容量针剂生产线从一上马,就全部选用了安瓿全自动灯检机,生产过程中,检测性能稳定可靠; 对透明瓶的液内可见异物进行在线高速检测,并能自动剔除不合格品,提高了生产效率, 产量不受人员制约;机器碎瓶率极低;检测精度上远远高于人工灯检;实时控制软件能对数字摄像进行实时分析比对,并统一指挥进瓶装置,连续转动盘,出瓶装置及次品剔除装置的协调动作,实现全自动化运行,智能化管理。 随着使用全自动灯检机的成效显现,更多的员工已经认识到:人是影响药品生产过程控制的重要因素,采用自动化设备,减少人员是保证GMP要求的措施之一。为了保证产品质量,采用全自动灯检机替代人工灯检是转型升级、也是改革创新之举。 |
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