湖南江滨精益改善成降本增效“利器”
日前,湖南江滨公司召开二季度精益改善项目总结表彰现场会,对4-6月取得明显效果的优秀改善案例和优秀个人进行表彰奖励。据了解,仅1--6月公司通过大力开展精益改善活动,实现成本收益166万元,工时收益2980小时,精益改善成为公司降本增效的“利器”。
今年以来,公司为积极贯彻落实兵装集团提质增效要求和中国长安“XC1513行动计划”,公司制定了从精益制造、人力资源、科技创新、市场营销、供应保障、质量提升六大业务板块开展效率提升和成本降低工作的“XC1513行动计划”。精益板块则以实施精益管理工程为“切入点”,以强化“精细管理”为“着力点”,以推进和实施全员精益改善活动为“突破点”,针对影响生产经营的不增值环节,坚持问题导向,按照“全员参与、认真实施、专业部门诊断评估”的方式,围绕生产、设备、能源、人力、财务、项目、安全、技术、质量、党群等存在的问题和不足,大力开展员工合理化建议和精益改善活动。上半年共收到24各部门各类改善案例482份,通过实施取得成效并获得奖励的408份,实现成本收益166万元,工时收益2980小时,奖励金额达10910元,均创历史新高。 多年来,江滨兴达综合厂浇口余根过高的问题一直没有得到根本解决。今年年初,综合厂厂长钟进军亲自担任攻关组组长,从改进模具着手,给每种产品量身定做一套模具,增加模具底座的宽度,把模具固定在底座上。然后,在模具底部开一条槽,模具下方安二个轴承,助动模具滑行,杜绝加工产品过程中模具晃动,这样一来,加工出来的产品就彻底根除了余根超高的问题。这一改善,不仅根除了多年的“老大难问题”、减轻了员工的劳动强度以及模具及锯条的磨损,最重要的是后的活塞浇口整齐,又漂亮,产品质量得到明显提高。被公司评为优秀改善项目一等奖。 |