“抠”出来的效益 2013年,汽车零部件企业市场需求仍在低位运行,如何在质量、效益、成本方面做好大文章,是每个企业所面临的重要课题。 湖南天雁机械有限责任公司为了羸得更多的市场份额,还利于用户,在推动管理提升的进程中,各个部门开源节流,把富日子当成紧日子过,在“抠”字上下功夫,在管理成本和生产成本方面做文章,把效益“抠”出来。 具体做法是:一、变有形资料的传递为无形的电波传递。所有生产图纸、生产订单一律实行电子版从电子邮箱发往各个配套供应商;一改以往的资料复印后发快递的传统送达方式,仅此一项每月可节省复印费和快递费5000余元;二、变更采购及生产工艺方式,在“省”字上做文章。主材料采购要求供方按各类规格定长供货,减少我方下料过程造成的材料损耗(按18万/T计算,每切割一次损失材料费用7.24元),每月可减少材料损耗10余万元。毛坯生产变以往一出二浇铸方式为现在的一现三或一出四浇铸方式,每月可节省辅料6万余元,每月减少主材料(节省料头按39元/根,每月12500根)支出,节省资金近50万元;三、对高能耗生产单位实行晚夜班制,在“用”字上做文章,把低谷用电率纳入到当月的绩效考核,1-5月份用电能耗比去年同期下降7.8%。 由于各个部门算细帐、精打算,使公司每个月节省资金70多万元,为公司“抠”出来较好的经济效益。 |
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