在济南轻骑大韩摩托车有限责任公司精密加工一线现场,工艺技师李卫猛以毫厘之间的精准诠释匠心本色。他立足本职岗位,用匠人精神打磨技术细节,将平凡工作做到精益求精;他长期保持学习热忱,以高昂的斗志服务于生产一线,在平凡岗位上书写着不平凡的故事。 冲锋在前,以专业助力落地 “技术是生产的核心命脉。”作为工艺技师,李卫猛始终冲锋在前,用专业与担当助力公司发展。 2025年,150T箱体、QH125-3(K45)新产品缸头调试期间,李卫猛带领部门调试小组克服人员短缺、调试周期短、新产品种类多、可用机床少等困难,从实际情况出发,合理安排、积极协调,充分发挥自身所学知识及专业特长,从刀具选配、工装调试、设备选型、参数设置、作业指导书编制等逐项开始,保障了公司踏板车系列产品按时落地。 严控质量,以体系筑牢根基 “质量是企业的生命线。”这是李卫猛始终坚守的工作信条。 李卫猛负责在摩托车自制件加工班组全面推行IATF16949体系贯标,借鉴美国水星质量先进审核机制,构建起全方位的质量管控体系。从GS系列产品试点,到GV系列及新产品的全面覆盖,将产品可追溯性贯穿生产全过程,让每一个零部件都有源可溯。 在公司“质量大整顿精品工程”中,他精心组织开展定岗定员、关键工序等专题培训,用生动的质量案例警示全员。 攻坚克难,以智慧化解难题 为了消除质量隐患,不影响正常生产,李卫猛带领班组成员利用排除法一步一步排查原因所在。时间紧、任务重,他积极想办法,在经过领导同意后,他将粗镗头和精镗头进行互换,由于粗镗和精镗在加工时机床动作不一样,又通过调整机械部分的感应开关,使不同动作能够达到一致,经过加工验证,加工精度达到了图纸要求,既节省了设备维修时间,又保障了产品交付。 降本增效,以创新深挖潜力 李卫猛积极响应公司节能降本号召,以创新思维深挖增效潜力,主导完成150T左、右箱体、200T箱体自制水检工装,节省委外制作费用约20万元;将闲置清洗机改造为水星F2缸头专用清洗机,盘活资产的同时节约成本20万元。 在生产效率提升上,他自主设计、制作QH125-3缸头扩能工装,优化加工参数,使产能提升15%;通过设备精调与工艺改进,让GS200缸头多个关键工序效率提升超20%。设计制作的K45缸头水检工装,实现一机多用,又为公司节约10万元。 党建引领,以担当践行使命 作为一名生产一线党员,李卫猛始终牢记初心使命,主动扛起责任担当。工作中,他带头攻坚技术难题,推动党建与业务深度融合。 在“党员责任区”,他以身作则,协助班组推进6S精细管理与精品工程建设;建立每日生产隐患自查机制,确保问题整改率达100%,用实际行动为安全生产和质量提升保驾护航,让党旗在生产一线高高飘扬。 |
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