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小改进 见实效

2013-11-5 10:45| 发布者: 陈利娟| 查看: 809| 评论: 0|原作者: 冯晓英|来自: 长风公司

“喂,林立啊,试验成功了!”

“好,太好了!”林立激动地一拍桌子跳了起来。

好消息,真是个天大的好消息,林立在心里默念了好几遍。一转头,就瞥见桌边两件报废的齿条,这两件齿条又把他的思绪拉回到半个月前……

近段时间以来,长风公司转向器订单量大幅增加,但由于转向器的关键零件——一根长度840cm的齿条热处理合格率低,无法满足生产需要,眼看交货期就要到了,可由于配套厂家将齿条深孔钻偏,齿条横截面厚薄不一,造成齿条外圆高频淬火应力分布不均,弯曲变形极大,使齿条外表面与高频感应器碰撞接触后被烧蚀,感应器也被烧坏一个,不能继续淬火,这可急坏了总调度员林立。订单到期,产品生产不出来,光罚款就不是一笔小数目,更何况公司的声誉还要受损。想到这儿,林立实在坐不住了,急忙跑热处理车间,了解齿条加工工艺流程,与技术人员沟通交流,分析变形原因,上网查询相关资料,自己在那儿反复琢磨。

半个月前技术部组织技术人员在热处理现场召开紧急会议,重点解决齿条淬火变形的问题。“这个问题由来已久,哪儿是一下子就能解决的。”几个上了年纪的技术员一谈到这个问题就直摇头。这种齿条在公司加工已经有好几年了,之前由于订单少,问题没有那么明显,但随着订单量的增加,合格率只有百分之五十。技术部门之前也一直在组织技术人员攻关,但一直没有得到解决,直到现在生产都无法继续。

“什么办法都试过了,淬火后还是变形,没法子喽!”有

人低声说道。

“可不可以调整一下工序,先淬火,再钻深孔?”林立听到大家的议论实在有些“沉不住气”了。

现场立刻有人反对,先淬火齿条硬度会变大,加工难度就会增加,更会拖慢整个加工流程。更有人在打退堂鼓,认为工艺更新,其它工序都要重新改变,难度大,可不是件小事,要技术部门出据新工艺流程卡,全程跟踪试验,成功还好,要是失败了,责任谁来承担?                    

“就按我说的先试验一下嘛,失败了,责任我一人担着!”面对大家的顾虑,林立斩钉截铁地拍板保证。

在接下来的半个月时间里,林立主动联系技术部门,与技术干部一起反复沟通,办理临时工艺卡,然后进行小批量试验,直到十件试验产品全部合格,满足技术要求。这下总算让林立紧绷的神经缓了缓,半个月的零件实验有了理想的结果,接下来就可以批量投入生产交付订单了。

林立,一名普通的调度人员,既非工艺人员,又非专业技术人员,可他勇于担当,敢于负责的精神留给我们深思。

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