搜索
开启辅助访问登录
兵器之友 首页 企业资讯 查看内容

“五保一控”出奇招 精益生产显成效

2011-12-14 16:12| 发布者: 兵器之友| 查看: 330| 评论: 0

    今年以来,嘉陵股份公司车架油箱分厂在“七大调整求突破,五保一控强精益;有序搬迁保民生,转型升级新嘉陵”生产经营方针的指导下,根据精益理念,大力实施管控体系调整、人力资源优化、工艺创新、全员改善活动等,使精益生产取得了一定成效。
    实施改革调整,打造精干机构。按照扁平、高效、精干的原则,分厂大力实施改革,将原来的总部—部门—车间—班组四级管控体系调整为总部—管理室—班组三级管控体系,精简了管理层级,提高了管理效率;同时大力优化人力资源结构,后辅人员从去年的193人减少到121人,管理人员从63人减少到42人,部长主任级管理人员由23人减少到10人,直间比从67:35上升到73:27。
    优化工艺流程,提升产品品质。分厂牢记“品质就是核心竞争力”的经营理念,把“不断提升产品品质”作为一项重要工作抓,倡导员工通过优化工艺流程来提高产品品质:采用412半体来代替传统的415半体,解决了老模具生产出的产品变形严重,影响车架焊接质量的问题,使得415车架品质明显提高;修正415、427胀型模、控制白坯打磨工序,使415、427油箱刮灰数量减少50%;通过对涂装B线产品打磨工序调整、标准修订、修补工艺改进,涂装产品一次下线合格率提高了10%左右。
    采用内外结合,确保生产交期。针对分厂车架焊工当期短缺导致车架产能瓶颈问题,分厂采取多种措施,确保了焊接工作稳步开展。一是优化车架焊接A线,通过改善装备基础、调整生产线、工序平衡使焊接A线整体效率提升10%以上,物流缩短1400米/班,优化人员2人;二是对焊工不足的焊接生产线实施整合,由4条整合为3条,效率提高10%;三是积极配合采购部洽谈焊接小组合件外包、车架采购;四是由人力资源部牵头,分厂积极配合,实行岗位外包;五是分厂内部焊工招聘,解决焊接员工不足的问题,提高产能。
    实施全员改善,实现降本增效。分厂员工集思广益,不断改进现有设备和工艺来实现控费用、节成本:通过在原171、C20上体模具上进行适当改进,自制两套小模具,完成了171、C20箱口圈规格整合,节约模具费用约10万元;通过对集中冷却供水系统的改造,恢复了焊接设备冷却水的循环利用,全年节约水费20万元以上;实施412立管涨型工艺,立管材料规格由¢45×4改为¢38×3,每件直材成本下降1.4元;同时,采用集中供货制,使75线铝合金生产由原来的每天生产缩减到每周生产2-3天,实现集中生产,预计全年节约能源费25万元。此外,实施班组费用预算控制,4—9月单台可控费用较上年同期减少1.63元。
兵器之友

网站简介:兵器之友是中国兵器报主办的网站,是中国兵器报宣传报道工作的延伸,是展示中国兵器装备集团公司和各成员企业科学发展的重要媒体,实现了报纸上网,网报互动。

中国兵器报微博

关于我们

  • 工作时间:周一至周五 9:00-17:30
  • 联系电话:023-68770767
  • 电子邮箱:bqzy@bqb.com.cn
  • 通讯地址:重庆市渝中区大坪长江二路77号

小黑屋|兵器之友 ( 渝ICP备05012515号 )

Powered by Discuz! X3.3 © 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部