东安汽发4G1装试线逾越年度效率提升挑战目标 2012年,东安汽发通过深化管理,在严峻的市场形势面前实现产销增长。2013年,“劳动生产率提升15%”为公司提出了新的目标,作为主要生产单位,每一个百分点的提升都需要殚精竭虑,也都意义非凡。 为了满足激增的市场需求,装试厂全体干部员工在产量猛增的情况下,有针对性地制定了一系列措施提效增量。装试厂工艺室牵头成立攻关组,通过对生产线各工位节拍的精确测算,对人员分配、工位内容、机型差异、装配重点难点进行详细地论证分析,制定了一套详细的生产线改造及人员分配方案,并且全厂动员,集思广益,以提高CM10和R101发动机的时产和质量为重点,用“保质保量”来打好这场“井喷式”市场需求的“硬仗”。 在人员配置方面,根据辅助生产人员的实际工作内容,装试厂调整了各生产线辅助人员;同时将工作内容进行优化整合。在提升时产方面,根据装试厂4G1、4G9与手动变速器生产线的不同特点,制定提升方案。以4G1为例,主要寻找瓶颈工位,进一步提升生产节拍,具体措施包括进行工位细化整合、优化调整,提升部分手动操作瓶颈工位的节拍;优化工具工装提高效率,对相似工装进行整合统一缩短换型时间;并与生产保障部共同研讨,尽量缩短瓶颈设备节拍,提高设备利用率。 在深化管理方面,装试厂细化现场管理,保障现场生产平稳有序进行,减少突发事件应对时间来提高效率。如实行作业长区域化管理,作业长按区域进行职责划分,确保现场出现问题时,作业长可第一时间确认解决;针对装配内容较多,问题发生频率较高的工位,LK人员重点关注;作业长牵头在开工前进行机型分析,并在首台切换时进行跟踪,提高换型效率。 通过一系列的不懈努力,装试厂在四月份顺利达到2013年效率提升挑战目标,即4G1装试前驱机型为0.55台/人×小时,4G1装试CM10/R101机型为0.53台/人×小时,MT装试为1.45台/人×小时。 |
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