近期,由于东安汽发产量稳中有升、新品试切生产等因素,导致现场人员一度紧缺。为此,东安汽发合理调配人员,科学组织生产,在现有条件的基础上全厂进行优化调整。面对诸多困难和挑战,依然井井有条,稳而不乱地完成了各项任务。
身先士卒
东安汽发厂房中随处可见这样一幅场景:在4G1缸体工段,OP10工位发生人员不足的情况时,作业长亲自带头顶岗生产,当作业长忙不过来时,OP50工位的操作者就会主动承担起OP10工位的生产任务。由点及面,现场其他工段不外如是,从没有因人员不足而耽搁生产。有一次,OP80工位的操作者生病请假,作业长于东良亲自披挂上阵,来到OP80工位顶岗生产,一干就是12个小时。在增产而又人员不足的情况下,现场厂房的生产工作就是在领导以身作则,员工干劲十足的氛围中扎实推进的。
运筹帷幄
增产带来的人员紧缺问题,没有难住东安汽发现场领导。这与厂内长期以来着力打造学习型团队的理念密不可分,实行了多年的一岗多能学习制度在此时发挥了作用。“这名操作者的操作能力如何?这名操作者能够胜任几个岗位?这个岗位除了现有的操作者外还谁能干?”对于这些问题,东安汽发现场领导了如指掌。
把适合的人员调配到适合的岗位上去,他们便可以不必经历过长的时间培训学习,从而独立上岗完成生产任务。对于重要工序的关键岗位,东安汽发长期以来坚持采取培养储备操作者的方式,在增产需要倒班时,或者操作者请假时,储备操作者可立即投入到生产工作中来。
精工利器
针对下半年4G1机型的高产,尤其是R101项目产量的大幅提升,东安汽发机加厂现场工艺室通过提高4G1各生产线的产能来保障后续的生产。他们首先通过对4G1缸盖新老机型设计图纸的分析,结合现场实际加工情况,优化工艺路线,把原OP20-2和OP30托盘进行了对调。这样一来,实现了一条线加工且节省了节拍,调整后的老机型生产节拍不变,并且完成了新老机型的共线生产。
工艺室还对OP80镗刀杆结构进行了更改,使其适用于新老机型,节约了换刀时间,降低了节拍。工程师们不断探索、研究,对若干程序进行了优化,调整后使得加工新机型R101项目的缸盖的节拍由原来的19台每小时提高到现在的30台每小时。
无论是曾经的高产时期,还是如今的增产阶段,东安汽发始终能够成功克服一个又一个困难,迎接一次又一次挑战。我们相信,那一幅幅催人奋进的画面一定可以在东安汽发的舞台继续上演。